Logo após a Organização de Pesquisa Espacial da Índia (ISRO) anunciar em um tweet que o módulo de pouso e o rover da Chandrayaan-3 pousarão perto da região do polo sul lunar em 23 de agosto de 2023, o chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yury Borisov, revelou a principal causa por trás do fracasso da missão Luna-25 Moon.
A sonda não conseguiu desligar seus motores a tempo e desviou de sua órbita pretendida, explicou o chefe do espaço.
“Infelizmente, o desligamento do motor não aconteceu normalmente, de acordo com o diagrama de sequência, mas com base em um carimbo de tempo e, em vez dos 84 segundos planejados, funcionou por 127 segundos”, disse Borisov à emissora Rossiya 24 na segunda-feira.
Este fator foi a razão crucial por trás do fracasso da missão, afirmou Borisov, acrescentando que uma comissão especial já havia sido criada para investigar o incidente.
“Cálculos balísticos preliminares mostraram que, devido ao funcionamento anormal do sistema de propulsão, o dispositivo se moveu para uma órbita lunar aberta e, basicamente, colidiu com a superfície da Lua”, disse o oficial espacial.
Apesar do fracasso da missão, os engenheiros espaciais russos receberam uma experiência valiosa durante a construção do Luna-25, observou o chefe da Roscosmos. A equipe “irá, é claro, levar em consideração todos os erros cometidos durante esta missão, e espero que as futuras missões das Luna-26, 27 e 28 sejam bem-sucedidas”, acrescentou Borisov.
O Luna-25 pretendia pousar perto do pólo sul lunar, conhecido por seu terreno acidentado. Todas as missões de pouso anteriores à Lua por várias nações pousaram em suas regiões equatoriais.
A espaçonave russa alcançou com sucesso a órbita lunar, enviando de volta fotos de alta resolução da Lua. A missão estava programada para tentar seu pouso lunar em 21 de agosto.
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